徐匯粉煤灰選粉機(jī)生產(chǎn)廠家
發(fā)布時(shí)間:2022-06-25 01:50:41
徐匯粉煤灰選粉機(jī)生產(chǎn)廠家
在工作狀態(tài)下,調(diào)速電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)主軸旋轉(zhuǎn),材料通過(guò)選粉室上部的進(jìn)料口進(jìn)入選粉機(jī)的導(dǎo)料錐,然后通過(guò)雙層分離錐落在與主軸旋轉(zhuǎn)的撒料盤(pán)上。在高速旋轉(zhuǎn)撒料盤(pán)的作用下,由于離心力均勻分散到周?chē)?,在外部循環(huán)風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的高速旋轉(zhuǎn)氣流的作用下,分散的材料被強(qiáng)烈分散。選粉裝置廣泛應(yīng)用于新型干法水泥生產(chǎn)線上的煤磨、原料中卸、干磨、水泥磨系統(tǒng)等領(lǐng)域。但在長(zhǎng)期的使用中,選粉機(jī)的軸承部位會(huì)產(chǎn)生磨損,怎樣才能把它修好呢?修理選粉機(jī)軸承位磨損:1.安裝工具,材料固化。2.表面拋光處理:用拋光機(jī)將待修復(fù)部位的表面拋光粗糙,以確定無(wú)高面。

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因此,認(rèn)為回磨倉(cāng)溜槽與分支閥的連接處更容易堵塞。由于工藝設(shè)備空間布局的限制,溜槽與分支閥采用90°直角連接,容易堵塞材料。經(jīng)過(guò)這部分氣割檢查孔,發(fā)現(xiàn)鋼球和材料堆積在一起,鋼球的來(lái)源是磨板損壞后漏球造成的,這是選粉機(jī)頻繁跳躍的根本原因。處理措施和效果:(1)清理堵塞部位的材料和鋼球,重新焊接和恢復(fù)切割檢查孔。(2)檢查磨格柵板的磨損情況,更換部分損壞,在磨損較大的部位焊接圓鋼,控制磨格柵縫約12mm。(3)重新制定停磨維修措施,加強(qiáng)配球和除鐵,及時(shí)清理碎球和小球。同時(shí),加強(qiáng)檢查,發(fā)現(xiàn)磨機(jī)漏球及時(shí)停機(jī),避免堵塞事故。 (4)磨機(jī)系統(tǒng)停機(jī)維修時(shí),檢查分支閥下的轉(zhuǎn)接點(diǎn)。

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選粉機(jī)在閉路水泥磨削系統(tǒng)中的應(yīng)用不足,介紹了選粉機(jī)在提高雙閉組合磨削系統(tǒng)產(chǎn)量和節(jié)能方面的應(yīng)用。討論了輥壓機(jī),討論了新的雙級(jí)選擇。粉末機(jī)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。由于選粉機(jī)效率低下,成品水泥產(chǎn)品的比例也通過(guò)分級(jí)機(jī)的下錐體和粗粉反復(fù)研磨,在研磨過(guò)程中造成過(guò)度研磨現(xiàn)象,導(dǎo)致循環(huán)。磨削平衡難以建立,嚴(yán)重制約了整個(gè)磨削系統(tǒng)的生產(chǎn)。目前,粉末選擇機(jī)與研磨系統(tǒng)的結(jié)合占水泥研磨工藝的很大比例;粉末選擇效率低的主要原因是: (1)擴(kuò)散板邊緣材料的不均勻性導(dǎo)致粉末選擇室內(nèi)材料分散不均勻.

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4,脈沖吹氣環(huán)境溫度過(guò)低,脈沖吹掃、反沖洗和除塵采用壓縮空氣。壓縮空氣實(shí)際上是飽和空氣,鑒于標(biāo)準(zhǔn)壓力高于大氣壓,轉(zhuǎn)化為大氣壓的露點(diǎn)低于環(huán)境露點(diǎn),有脫霜的趨勢(shì)。當(dāng)壓縮空氣的環(huán)境溫度與除塵器內(nèi)煙氣的環(huán)境溫度差別不大時(shí),通常不易引起暈染。5.選粉機(jī)結(jié)構(gòu)無(wú)隔熱措施或?qū)嶋H效果不佳。一般選用厚鋼板的結(jié)構(gòu)部件,厚鋼板的導(dǎo)熱系數(shù)很大。當(dāng)集塵器內(nèi)部空氣的環(huán)境溫度和環(huán)境溫度導(dǎo)致溫差過(guò)大時(shí),集塵器的結(jié)構(gòu)部件會(huì)引起暈染。如果集塵器的結(jié)構(gòu)部件沒(méi)有絕緣措施,或者雖然采取了絕緣等措施,但實(shí)際效果不好,集塵器的除塵現(xiàn)象是不可避免的。